隨著第三期純余熱發(fā)電項目近日正式并網發(fā)電,創(chuàng)辦不到20年的浙江省元立金屬制品集團有限公司通過新上的循環(huán)發(fā)電項目,不但實現(xiàn)了清潔生產,而且不用國家電網一度電。
地處浙江衢州市的元立公司是一家金屬制品母材生產企業(yè),集礦山開采、煉焦、煉鐵、煉鋼、軋材、金屬制品生產銷售于一體,年產鐵礦石100萬噸、鋼320萬噸。
幾年前,用電問題一直困擾著元立公司。元立公司剛從外地遷到衢州時,就遇到當年浙江省電荒。“當時很多生產線停了下來,我就在想,自己如果可以發(fā)電該多好。”元立公司董事長葉新華說。
這次難忘的用電危機把元立公司逼上了節(jié)能降耗之路。葉新華跑遍了中國所有的大型鋼鐵企業(yè),最后引進兩條全新的清潔型焦爐生產線。
葉新華說,這兩條生產線可以年產130萬噸焦炭,同時安裝6臺余熱發(fā)電機組,利用尾氣余熱發(fā)電可達9.8萬千瓦,占公司總用電負荷的55%。
嘗到了這一甜頭后,元立公司又利用高爐爐頂壓差建設了余壓發(fā)電項目,利用高爐多余煤氣燃燒鍋爐,上馬用汽輪機取代高爐風機電機等以汽代電項目。
“這些發(fā)電項目合計裝機容量占全公司總用電負荷的95%,現(xiàn)在元立公司自發(fā)自用電占的比例在國內同行業(yè)中最高,已經可以達到負能耗煉鋼。”元立公司電力專家徐揚理說。
徐揚理所講的“負能耗煉鋼”指的是,元立公司除了用電自給自足外,還成為上網送電的供電企業(yè),這在中國同行中尚屬首例。
衢州市不少人記得,去年冬天,由于氣候原因,當?shù)?0萬伏變電所受凍出現(xiàn)故障,市電力局請元立公司支援。元立公司馬上調整生產,向大電網倒送電力,確保了部分城鄉(xiāng)居民的正常用電。
自從運用循環(huán)生產發(fā)電后,元立公司近幾年經歷過兩次大規(guī)模電網停電,一次是7天7夜,一次是2天2夜。公司在沒有外部送電的情況下,通過自行發(fā)電、孤網運轉,照樣實現(xiàn)安全生產。
更讓葉新華高興的是這樣一筆“成本賬”:由于解決了用電問題,與同類企業(yè)相比,元立公司每噸鋼的生產成本低400元人民幣。
“按每月產鋼20余萬噸計算,一個月就可以比別人節(jié)約上億元人民幣,相當于一年光電費就增收10億元人民幣左右。”葉新華說。
衢州市經濟委員會的官員劉根宏說,元立公司的探索只是一個縮影。加快轉變經濟發(fā)展方式,正成為中國許多傳統(tǒng)高能耗、高污染企業(yè)的必然選擇。
這家“負能耗煉鋼”企業(yè)出現(xiàn)的意義還在于,在中國,鋼鐵業(yè)一直被視作“耗電大戶”,這是業(yè)內不爭的事實,而元立公司幾乎顛覆了這一判斷。
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